截至6月5日,中原油田采油二廠商品氣階段完成2694.01萬方,日均17.3萬方,該廠天然氣產量超計劃42萬方運行,預計上半年天然氣可超產50萬方。
依靠油井措施的有力保障,提升井口溶解氣產量,是該廠天然氣實現超產的主要原因。該廠針對沙三段地層,主要依靠提前注水培養后實施壓裂引效實現天然氣的可持續提升;針對沙二段,主要依靠補孔、恢復等手段實現主力層提液并挖潛剩余油氣。上半年實施新井、補孔、壓裂以及水井回采等措施共計118井次,措施增氣量213萬方,彌補了高油氣比井的產量遞減。
以濮65氣藏、濮67氣藏、外圍零星氣藏等為重點,展開天然氣挖潛并見成效,是該廠天然氣產量超產的原因之二。2014年之初,該廠明確了潛力大、可實施、油氣兼顧的天然氣挖潛思路。在濮67氣藏整體儲量動用程度低,在剩余氣分布及挖潛研究的基礎上,重點對濮8-8及濮8-9井區的沙三下3、沙四上潛力砂組展開挖潛工作,逐步恢復潛力區域的采氣井網。對動用程度低、剩余氣富集的濮6-75井補孔后,初期日增氣6000方,累增氣20萬方。
加大文衛濮結合部等小斷塊零星氣藏的研究力度,通過提高對構造和儲層的認識,加大潛力層挖潛力度,是該廠天然氣超產的又一原因。上半年,在衛318塊實施的衛353側井增氣顯著。該井于2月3日實施沖砂補孔沙四上層位,初期日增氣5000立方米,年累增氣45萬立方米。衛353側井部署實施于2011年6月,壓裂投產后自噴,并獲得日產氣1.2萬方的高產氣流。經初步計算,該塊新增天然氣地質儲量2億方。
下一步,該廠將繼續開展濮65氣藏、濮67深層凝析氣藏的剩余氣挖潛研究;在水淹氣頂氣藏的斷層復雜帶以及局部構造高點尋找有利井點加強排水采氣工藝技術;加快衛318、文213氣藏的研究進度,提高油井措施的有效率增加溶解氣量,從而有力保障2014年天然氣全年任務的順利完成。
依靠油井措施的有力保障,提升井口溶解氣產量,是該廠天然氣實現超產的主要原因。該廠針對沙三段地層,主要依靠提前注水培養后實施壓裂引效實現天然氣的可持續提升;針對沙二段,主要依靠補孔、恢復等手段實現主力層提液并挖潛剩余油氣。上半年實施新井、補孔、壓裂以及水井回采等措施共計118井次,措施增氣量213萬方,彌補了高油氣比井的產量遞減。
以濮65氣藏、濮67氣藏、外圍零星氣藏等為重點,展開天然氣挖潛并見成效,是該廠天然氣產量超產的原因之二。2014年之初,該廠明確了潛力大、可實施、油氣兼顧的天然氣挖潛思路。在濮67氣藏整體儲量動用程度低,在剩余氣分布及挖潛研究的基礎上,重點對濮8-8及濮8-9井區的沙三下3、沙四上潛力砂組展開挖潛工作,逐步恢復潛力區域的采氣井網。對動用程度低、剩余氣富集的濮6-75井補孔后,初期日增氣6000方,累增氣20萬方。
加大文衛濮結合部等小斷塊零星氣藏的研究力度,通過提高對構造和儲層的認識,加大潛力層挖潛力度,是該廠天然氣超產的又一原因。上半年,在衛318塊實施的衛353側井增氣顯著。該井于2月3日實施沖砂補孔沙四上層位,初期日增氣5000立方米,年累增氣45萬立方米。衛353側井部署實施于2011年6月,壓裂投產后自噴,并獲得日產氣1.2萬方的高產氣流。經初步計算,該塊新增天然氣地質儲量2億方。
下一步,該廠將繼續開展濮65氣藏、濮67深層凝析氣藏的剩余氣挖潛研究;在水淹氣頂氣藏的斷層復雜帶以及局部構造高點尋找有利井點加強排水采氣工藝技術;加快衛318、文213氣藏的研究進度,提高油井措施的有效率增加溶解氣量,從而有力保障2014年天然氣全年任務的順利完成。